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化工企業(yè)由于行業(yè)特殊性,化工廢水處理一直是環(huán)保部門重點(diǎn)檢測項(xiàng)目。江蘇處理化工廢水的環(huán)保公司很多,化工企業(yè)選擇時要先了解對方的企業(yè)資質(zhì),化工廢水COD比較高,不能實(shí)現(xiàn)零排放出現(xiàn)二次返工的現(xiàn)象也很多。安峰此次以江蘇某煤化工企業(yè)為案例,對處理工藝采用活性焦方案提出幾點(diǎn)合理化構(gòu)建。
關(guān)鍵詞:煤化工廢水;預(yù)處理;工藝改進(jìn)
1副產(chǎn)品分離工藝
煤化工氣化洗滌等原料污水首先進(jìn)至污水槽,經(jīng)自然沉淀之后,分離出機(jī)械雜質(zhì)及油等,經(jīng)原料污水泵,實(shí)施升壓操作后,便有由此而分成兩路,分別進(jìn)至塔內(nèi),在塔內(nèi)完成脫酸操作,另實(shí)施脫氨操作。對于其中的一路來講,則經(jīng)換熱器,以換熱的方式,進(jìn)行相應(yīng)水循環(huán),然后實(shí)施冷卻操作,直至溫度達(dá)35℃時而止。經(jīng)上述操作的水,便會被實(shí)施脫酸、脫氨操作,重新送至塔內(nèi),持續(xù)進(jìn)料,通過此操作,便能夠?qū)λ斚鄳?yīng)溫度,施加準(zhǔn)確、深入的調(diào)整與控制;而針對另一路而言,則分別進(jìn)行了三次的換熱操作,換熱之后的溫度達(dá)到了150℃,此時,便將其當(dāng)作汽提塔熱進(jìn)料。對于塔頂而言,經(jīng)其分流而得到的酸性氣體,比如H2S、CO2等,經(jīng)冷卻器,便會隨即被冷卻,然后,再經(jīng)過分液罐,實(shí)現(xiàn)分液,對于最后所得氣體,則會被送至火炬,對于此時的分凝液而言,便會重新回到酚水罐。針對經(jīng)塔頂而流出的氣相來講,如若其還有比較低的含氨量及含水量時,可以不經(jīng)過冷卻,而被直接送至火炬或進(jìn)氣柜。
2存在的問題
當(dāng)運(yùn)行持續(xù)一段時間后,在運(yùn)行過程中得知其存在不穩(wěn)定狀況,尤其是換熱器部分,產(chǎn)生有非正常的結(jié)垢狀況,在溫度上,也沒有達(dá)到原先設(shè)定的既定溫度。除此之外,在具體的蒸汽耗量方面,也發(fā)生持續(xù)變動,呈連續(xù)性、不穩(wěn)定性的上升趨勢;從脫酸脫氨塔角度來考量,對于其內(nèi)部來講,由于存在十分嚴(yán)重的結(jié)垢情況,因此,受此影響,浮閥塔件出現(xiàn)嚴(yán)重的堵塞,這樣一來,會對初期水質(zhì)相應(yīng)處理,造成研制與影響。此裝置在實(shí)際運(yùn)行中,運(yùn)行周期不足1個月,后期存在逐漸縮短的運(yùn)行周期。經(jīng)分析得知,造成此情況的原因?yàn)椋哼x用質(zhì)量不佳的煤炭所致。因煤質(zhì)在灰分方面的持續(xù)上升,煤氣當(dāng)中含有較大量的灰量,造成污水當(dāng)中的有機(jī)懸浮雜質(zhì)及含塵呈現(xiàn)出持續(xù)上升趨勢,在升溫中,換熱設(shè)備的大部分表面,均會出現(xiàn)不同程度的沉積狀況,形成復(fù)合水垢,當(dāng)這些水垢的日益堆積,便會堵塞換熱器,使其處于非暢通狀態(tài),進(jìn)而對裝置的正常運(yùn)行造成嚴(yán)重影響。
3解決方法
在解決辦法上,可選用一些時下比較新型的塔內(nèi)件,用此予以替換,對于換熱器,則需要及時進(jìn)行全面清理,此外,針對結(jié)垢的溫度而言,還需進(jìn)行細(xì)致辨別,另對其出現(xiàn)條件進(jìn)行深入判別。在實(shí)際運(yùn)行操作中,可選擇那些深度預(yù)處理手段,對過濾裝置進(jìn)行強(qiáng)制處理,最大程度減少或降低水當(dāng)中的無機(jī)鹽類物質(zhì),另外,還需采取有效措施,最大化降低懸浮物類結(jié)垢,將部分間接加熱更改為直接加熱。
4基礎(chǔ)原理分析
4.1深度預(yù)處理強(qiáng)制過濾裝置
當(dāng)前,較多使用的活性炭來講,在具體的性能方面,性焦在結(jié)構(gòu)上,由于有著比較發(fā)達(dá)的中孔,在具體的性能指標(biāo)上,則突出表現(xiàn)為碘值降低,但糖蜜值及亞甲藍(lán)值大幅增加,進(jìn)而在實(shí)際應(yīng)用中,其突出特性為:能吸附大分子,另外,還可吸附長鏈有機(jī)物。由于在此方面存在一些先天性資源優(yōu)勢,在生產(chǎn)效率與成本上,相比于破碎炭,均存在一定優(yōu)勢,在售價上僅為活性炭的一般,因此,從原料成本方面來考量,能夠?qū)崿F(xiàn)工藝運(yùn)行成本的大幅降低。活性焦能夠?qū)λ械娜苜|(zhì)持續(xù)性吸附,直至吸附處于相應(yīng)平衡狀態(tài)。從溫度方面來分析,如若保持不變,當(dāng)實(shí)施吸附操作且處于平衡狀態(tài)時,那么此時的單位重量活性焦吸附而言,其與水中溶質(zhì),在具體的濃度方面,所構(gòu)成的曲線關(guān)系,便為行業(yè)內(nèi)經(jīng)常提到的吸附等溫線。其曲線公式為:X/M=kC1/n,公式當(dāng)中,M表示所加活性焦重量;X表示活性炭吸附的溶質(zhì)量;k與n均表示試驗(yàn)所得到的常數(shù);C表示水中溶質(zhì)濃度。
4.2活性焦在水處理中的應(yīng)用
針對活性焦而言,其在生活用水中最大運(yùn)用,用于除去其臭味。水庫水、湖泊長期處于非流動狀態(tài)時,便會出現(xiàn)臭味,而沼澤水會出現(xiàn)土味,運(yùn)用活性焦能夠?qū)⑦@些氣味有效去除。當(dāng)前,以粉狀活性焦較為多用,將其投入混凝沉淀池,這樣一來,其便會由特定管路,與污泥一道外排。對于活性焦而言,其可將水中的有機(jī)物,以及產(chǎn)生臭味的物質(zhì)去除,比如洗滌劑、三鹵甲烷、酚、苯、氯等。另外,針對鉍、錫、汞、鉛、鉻酸根、氰、銻等離子,同樣具有較好的吸附能力。針對本工藝來講,選用的設(shè)備為將粒狀活性焦當(dāng)作濾料的過濾器,在實(shí)際運(yùn)行當(dāng)中,需對其進(jìn)行定期性的反復(fù)沖洗,實(shí)現(xiàn)懸游物的最大化去除,避免水頭損失。針對移動床當(dāng)中處于失效狀態(tài)的炭來講,則會經(jīng)池底而外排,而新的活性焦則會及時給予補(bǔ)充。粒狀活性焦吸附容量耗盡之后的再生,通常情況下,所選用的方法為加熱法,烘干廢焦之后,于850℃下,實(shí)施細(xì)致化的再生爐內(nèi)焙燒。對于顆粒活性焦而言,其每次的損耗約5~10%,此外,在具體的吸附容量上,逐漸減少。對于活性焦而言,其能夠最大化降低進(jìn)至換熱器當(dāng)中的懸浮物,另外,還能減少有機(jī)物的含量,進(jìn)而發(fā)揮出其所具有的預(yù)處理保護(hù)的作用,使污水處理核心裝置始終處于正常運(yùn)行狀態(tài)。此外,向固態(tài)污染物轉(zhuǎn)化的活性焦,還是一種較好的循環(huán)流化床燃料,能夠最大化消除對環(huán)境所造成的污染。
江蘇化工廢水處理工藝常用的活性焦方案,可以除去廢水中的異味。安峰環(huán)保在原有工藝流程中進(jìn)行裝置改造后,出水水質(zhì)達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn),此工藝對整個化工廢水處理行業(yè)來說,具有很好的利用價值。