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次磷酸鈉廢水主要是廢水中磷超標嚴重,廢水中含有磷等污染物。此類廢水處理工藝步驟如何實現(xiàn)零排放?安峰將以次磷酸納廢水為藍本,進行處理工藝步驟實驗,本實驗主要是探索次磷酸鈉廢水在不同工藝有哪些區(qū)別。
對次磷酸鈉廢水處理工藝步驟是,將洗滌水均分成1-4號四個貯罐,第一次洗滌用1號貯罐水,洗水濃度含次磷酸鈉6~10%;將其全部與反應濾液,其重量比約為1~1.2∶3.5,直接混合送到下一道工段,先除去鈣、鎂等雜質(zhì)后再進行減壓真空濃縮;第二次洗滌用2號貯罐水,洗水濃度含次磷酸鈉2~6%,洗滌結(jié)束后全部存放在1號貯罐中;第三次洗水用3號貯罐水,洗水放入2號貯罐;第四次洗水用4號貯罐水,洗水全部存放入3號罐,最后用交換次磷酸樹脂洗滌水洗滌,清洗結(jié)束后,卸去板框內(nèi)廢渣,重新排好各板框,壓緊備用。優(yōu)點:減少純水用量,實現(xiàn)廢水零排放。提高了次磷酸鈉的回收率。
1.次磷酸鈉生產(chǎn)過程中廢水處理的方法,其特征是該方法的工藝步驟是,
(1)將洗滌水均分成1-4號四個貯罐,第一次洗滌用1號貯罐水,洗水濃度含次磷酸鈉6~10%,將其全部與反應濾液,其重量比約為1~1.2∶3.5,直接混合送到下一道工段,先除去鈣、鎂等雜質(zhì)后再進行減壓真空濃縮;(2)第二次洗滌用2號貯罐水,洗水濃度含次磷酸鈉2~6%,洗滌結(jié)束后全部存放在1號貯罐中;(3)第三次洗水用3號貯罐水,洗水放如2號貯罐;第四次洗水用4號貯罐水,洗水全部存放入3號罐,(4)最后用交換次磷酸樹脂洗滌水洗滌,該洗水原含次磷酸鈉小于0.5%,清洗結(jié)束后,洗水存放在4號貯罐中,(5)卸去板框內(nèi)廢渣,重新排好各板框,壓緊備用。
背景技術
目前,在次磷酸鈉生產(chǎn)過程中需要用離子交換樹脂生產(chǎn)次磷酸,用于調(diào)整次磷酸鈉水溶液PH值至中性。用含次磷酸鈉15~20%水溶液經(jīng)過已用鹽酸再生的強酸性陽離子交換樹脂時,樹脂上的氫離子與次磷酸鈉中的鈉離子進行了置換,從而制得次磷酸水溶液,交換結(jié)束后,需用純水沖洗樹脂,濃度大于0.5%的含次磷酸鈉及次磷酸洗水用于下次配次磷酸交換液。濃度小于0.5%的含磷水約10~15噸/天直接輸送到污水治理設備處進行治理,達標后排放,每噸廢水治理成本約120~150元,治理成本高。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的旨在克服現(xiàn)有技術對次磷酸鈉生產(chǎn)過程中排放出的含磷廢水處理方法所存在的治理成本高等缺陷,提出一種經(jīng)改進的次磷酸鈉生產(chǎn)過程中廢水處理的方法。次磷酸鈉反應廢渣洗滌全部用次磷酸交換結(jié)束后濃度小于0.5%的含磷廢水進行洗滌。保證將廢渣洗凈,少用洗滌水,減少洗滌水量,減少濃縮消耗的能耗,
本發(fā)明的技術解決方案:處理方法工藝步驟分為,將洗滌水均分成1-4號四個貯罐,
(1)將洗滌水均分成1-4號四個貯罐,第一次洗滌用1號貯罐水,洗水濃度含次磷酸鈉6~10%,將其全部與反應濾液,其重量比約為1~1.2∶3.5,直接混合送到下一道工段,先除去鈣、鎂等雜質(zhì)后再進行減壓真空濃縮;(2)第二次洗滌用2號貯罐水,洗水濃度含次磷酸鈉2~6%,洗滌結(jié)束后全部存放在1號貯罐中;(3)第三次洗水用3號貯罐水,洗水放如2號貯罐;第四次洗水用4號貯罐水,洗水全部存放入3號罐,(4)最后用交換次磷酸樹脂洗滌水洗滌,該洗水原含次磷酸鈉小于0.5%,清洗結(jié)束后,洗水存放在4號貯罐中,(5)卸去板框內(nèi)廢渣,重新排好各板框,壓緊備用。
本發(fā)明的優(yōu)點:
1.次磷酸鈉廢渣采用了新的洗滌工藝,用含磷廢水洗滌,廢除了原工藝用純水的洗滌辦法,減少了純水的用量,減少了生產(chǎn)純水的成本。
2.將含磷廢水得到全部利用,不需要進行治理,減少了大量的治理成本,實現(xiàn)了廢水零排放。
3.將洗滌分幾個階段進行洗滌,將每次洗水進行隔離,大大提高了廢渣中次磷酸鈉的回收率,約8~10;
次磷酸鈉廢水每噸的處理費用大概在120-150之間,在環(huán)保行業(yè)算是比較貴。如何降低次磷酸鈉廢水處理成本,是本次實驗的主要目的。由于廢水處理量不是特別多,環(huán)保公司對次磷酸鈉廢水處理工藝優(yōu)化不太重視,而安峰環(huán)保在處理此類廢水中就占有相當?shù)膬?yōu)勢。