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某生物制藥廢氣處理采用活性碳吸附法,催化燃燒尾氣的設計方案。整個流程未達到最終的達標排放效果。生物制藥廢氣比較復雜,此方案存在安全隱患,安峰提出利用多級纏繞管式換熱器高效冷凝,對異味的廢氣采用酸洗工藝除臭,活性碳改為溶劑吸收,加入蒸發(fā)器環(huán)節(jié)提高溶劑的二次循環(huán)使用,加入二級串聯2吸1脫活性炭吸附治理方案,實現達標排放。
此生物制藥廢氣處理最終設計流程由安峰整改提出,并將之前的廢氣處理方案和整改后的方案進行對比,最終實現制藥廢氣的達標排放效果。安峰從該企業(yè)的生產項目和原來的治理方案存在的問題,進行幾點說明和對比。
1項目概況
上海市某企業(yè)主要從事化工醫(yī)藥原料藥及中間體等產品的研究、生產和銷售,擬開展制藥尾氣治理,該尾氣主要包含甲醇、丙酮、2,2-二甲氧基丙烷、甲苯、三乙胺、正己烷、異丙醇、氨氣、二氯甲烷、乙酸乙酯、吡啶和正庚烷,同時還存在惡臭氣體(氨氣、三乙胺和吡啶等)、低閃點易燃易爆氣體(甲醇、丙酮、乙酸乙酯、正庚烷),以及含氯易揮發(fā)有機物二氯甲烷和具有職業(yè)傷害(末梢神經炎)的正己烷等。
上海市的大氣污染物排放控制需滿足《上海市大氣污染物綜合排放標準》(DB31/933-2015)表1“大氣污染物項目排放限值”、表2“廠區(qū)內大氣污染物監(jiān)控點濃度限值”和表3“廠界大氣污染物監(jiān)控點濃度限值”;大氣污染物中的惡臭氣體排放,需要滿足《惡臭(異味)污染物排放標準》(DB31/1025-2016)表1“惡臭(異味)污染物排放控制限值”,其中氨、乙酸乙酯需滿足表2“惡臭(異味)特征污染物排放控制限值”,臭氣濃度需滿足表3“周界監(jiān)控點臭氣濃度限制”,氨、乙酸乙酯需滿足表4“周界監(jiān)控點惡臭(異味)特征污染物濃度限制”。制藥尾氣的水溶性、閃點、沸點和凝固點見表1。
2原尾氣治理方案
該制藥企業(yè)提出設計風量1萬m3/h。噴淋塔除臭預處理廢氣進入尾氣處理系統。廢氣吸收系統工藝流程如圖1。系統采用2吸1脫活性炭再生吸附系統進行吸附,吸附凈化后的潔凈尾氣高空排放,蒸氣脫附高濃度尾氣再用蓄熱燃燒裝置處理,達標排放。
3原尾氣治理方案存在的問題
?。?)洗滌塔:三乙胺和乙酸乙酯難溶于水,且密度低于水,存在液面揮發(fā),除臭效果欠佳等問題。
?。?)活性炭吸附系統:活性炭吸附效率65%~90%,由于二氯甲烷、正己烷、甲苯等難于洗滌去除,入口濃度偏高,導致尾氣經一級活性炭吸附后高空排放的尾氣很難實現達標排放。
?。?)RTO蓄熱焚燒爐:尾氣含有甲苯、二氯甲烷等有機物,將存在如下隱患:1)二氯甲烷焚燒產生的氯化氫和水蒸汽導致RTO和管道腐蝕;2)甲苯和二氯甲烷在焚燒溫度850℃時,易產生二英;3)脫附高濃度廢氣需要補風降低濃度,否則存在RTO爐前管線爆炸的安全隱患。
?。?)未考慮溶劑回收,導致產品成本上升,尾氣削減量低,循環(huán)經濟效果很差。
針對企業(yè)存在的上述問題,結合現場實際踏勘,提出了有針對性的尾氣治理解決方案。
4新的尾氣治理方案
4.1工藝路線
按照業(yè)主提供的工藝參數,廢氣排放源較強的主要包括反應釜反應放空廢氣(上料、滴加反應)、保溫回流冷凝器放空管放空尾氣、微負壓濃縮蒸餾冷凝器放空尾氣、液環(huán)真空泵系統儲罐放空尾氣、離心機抽風機尾氣、真空干燥真空泵排氣、污水站廢氣(UASB廢氣單獨處理,但曝氣池、水解酸化池及污泥間的廢氣收集進入該系統)及儲罐區(qū)大小呼吸尾氣等。
按照化工工藝原理,反應釜反應尾氣、液環(huán)真空系統放空尾氣屬低濃度尾氣;儲罐區(qū)大小呼吸廢氣和污水站水解酸化、曝氣池、污泥壓濾間尾氣屬低濃度有機尾氣;保溫回流和濃縮蒸發(fā)尾氣屬高濃度尾氣(500~2000g/m3)。由于采用高揮發(fā)性溶劑浸泡和釜內結晶,離心機尾氣屬高濃度有機廢氣;真空干燥機真空泵出口尾氣亦屬高濃度廢氣。
冷凝工藝出口有機物濃度最低10g/m3,低濃度尾氣依靠冷凝處理基本無效。針對企業(yè)的尾氣理化性質,制定了二級冷凝+酸洗除臭+溶劑吸收+二級活性炭吸附工藝。
4.2工藝簡述
4.2.1二級冷凝
工藝尾氣二級冷凝:1)冷卻介質選擇:一級采用4℃~8℃淺冷凍冷卻,主要目的是防止尾氣中的水分凝固堵塞管路,造成安全隱患;2)二級冷凝采用-18℃乙二醇水溶液深冷凍冷卻:反應釜蒸餾高濃度尾氣濃度500~2000g/m3,但由于存在泄漏補風和離心機抽風,導致濃度較低,按照100g/m3考慮,通過二級冷凝吸收,出口非甲烷總烴濃度10g/m3;3)螺紋纏繞管式換熱器選用316L不銹鋼,即使存在微量氯化氫也不會造成管路腐蝕。
活性炭脫附二級冷凝:二級冷凝均采用-18℃乙二醇水溶液深冷凍冷卻。
真空旋轉刮板蒸發(fā)器蒸發(fā)冷凝:一級-18℃乙二醇水溶液深冷凍冷卻。
4.2.2酸洗除臭
三乙胺、氨氣等臭氣濃度,通過酸洗塔洗滌去除,滿足《惡臭(異味)污染物排放標準》(DB31/1025-2016);同時部分二氯甲烷等易揮發(fā)難溶于水的尾氣部分冷凝,但由于密度低于水且難溶于水,在接收罐上層容易揮發(fā)。酸洗塔VOCs按照50%去除率計算,酸洗塔出口非甲烷總烴濃度5g/m3。
4.2.3溶劑吸收
非甲烷總烴吸收效率90%,出口濃度≤500mg/m3。
4.2.4活性炭吸附
活性炭吸附效率隨濃度下降,吸附效率亦下降。按照一級80%吸附效率、二級65%吸附效率,則一級出口非甲烷總烴濃度100mg/m3、二級35mg/m3,實現達標排放。熱氮氣脫附高濃度有機物通過二級串聯冷凝系統冷凝回收脫附溶劑,并送溶劑回收車間精餾塔分離回收循環(huán)使用,冷凝器不凝氣進入溶劑吸收塔重新吸收。
4.2.5熱氮氣脫附系統
按照企業(yè)提供的環(huán)評文件(初稿),企業(yè)自建空分裝置,使用液氮深冷生產工藝,氣化的氮氣可以作為活性炭吸附裝置脫附劑,將已氣化的氮氣先與裝置排放的熱尾氣進行熱交換,再加熱至120℃作為脫附熱源使用,可實現熱能的有效利用。
4.3尾氣吸收系統VOCs去除技術參數(見表2)
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4.4尾氣吸收系統設備
尾氣吸收系統設備參數見表3,螺紋纏繞管式換熱器內部結構見圖2。
4.5新方案工藝流程(見圖3)
5新方案技術特點
5.1原尾氣治理方案隱患的解決
?。?)洗滌塔原除臭效果欠佳,通過酸堿中和反應,有效去除堿性惡臭濃度組分;實現達標排放。
(2)活性炭吸附之前難達標排放,通過增加溶劑吸收塔降低入口濃度,將一級活性炭吸附改為二級串聯活性炭吸附,實現達標排放。
(3)原RTO蓄熱焚燒爐和管道腐蝕;易產生二噁英;存在RTO爐前管線爆炸安全隱患,取消RTO,消除了隱患并有效降低了投資。
(4)原方案未考慮溶劑回收,采取多級高效螺紋纏繞管式換熱器冷凍回收溶劑、溶劑吸收塔真空旋轉刮板蒸發(fā)器溶劑回收和活性炭脫附深度冷凝等工藝后,有效回收溶劑,最大限度實現了降低有機尾氣濃度,實現循環(huán)經濟和可持續(xù)發(fā)展。
5.2新尾氣治理方案技術特點
?。?)高效螺紋纏繞管式換熱器:導熱系數達到1.4萬W/m2˙℃,體積僅僅是列管式的1/10。
?。?)酸洗除臭:未冷凝的臭氣組分,通過酸堿中和反應實現有效去除。
?。?)乙二醇溶劑吸收:吸收飽和二氯甲烷乙二醇溶液,通過真空旋轉刮板蒸發(fā)器,低沸點二氯甲烷溶劑蒸發(fā)+高效螺紋纏繞管式換熱器回收溶劑;高沸點乙二醇吸收液冷卻后循環(huán)使用。
?。?)真空旋轉刮板蒸發(fā)器系統(見圖4)技術特點:1)高傳熱系數,高蒸發(fā)強度;2)低溫蒸發(fā),適用于熱敏化學品;3)流程時間短。
?。?)二級串聯活性炭吸附系統。采用蜂窩活性炭(見圖5)吸附床,具有過濾風速低、風阻小、比表面積大、吸附率高、易脫附等優(yōu)勢,尤其適用于各種大風量、低濃度廢氣凈化處理。蜂窩活性炭比表面積:900m2/g;規(guī)格:100×100×100(mm)(比重≯500kg/m3)。
安峰環(huán)保對該制藥企業(yè)的廢氣施工方案整改中,考慮到原來方案尾氣治理存在隱患,除臭效果很難達到最佳效果,因此,采用酸洗除臭的方法,利用乙二醇溶劑吸收液對廢氣循環(huán)二次使用,在廢氣治理成本上降低很多,廢氣達標排放的同時,也可以實現廢氣的利用最大化。