歡迎訪問蘇州安峰環(huán)??萍加邢薰竟倬W
蘇州園區(qū)的工業(yè)企業(yè)比較多,對污水處理來說承擔的任務比較重。以印染行業(yè)為例,對污水處理的工藝隨著國家對于污水處理的要求提升,工藝流程也進行必要的創(chuàng)新。印染行業(yè)使用大量的PVA漿料、人造絲堿解物、新型助劑等,產生大量的清水排放問題,值得各部門的重視。如果對于廢水污水的排放設施不及時更新,很難達到國家的對污水廢水排放的達標要求。
蘇州在對印染行業(yè)的廢水污水處理中,投入更多的人力和技術研發(fā)團隊,對于污水處理的設施和工藝流程進行創(chuàng)新改進,并對污水處理的主要構造物、工藝參數(shù)以及技術經濟成本等幾個方面進行全面升級。安峰環(huán)保作為蘇州污水處理的代表性企業(yè),對蘇州的污水處理工藝流程上的工藝升級,進行一個重點的介紹,并對污水處理的處理前后進行分析。
1工程概況
1設計水量、進出水水質以及實際水質
該污水處理廠原設計水量為16000t/d,該污水處理廠設計進出水水質、實際進出水水質如表1所示。
表1進出水水質
由表1可知,污水廠現(xiàn)有處理工藝可保證NH4+-N、TN、TP三個指標穩(wěn)定達標。但是印染企業(yè)所排出的廢水中COD遠高于原工藝設計進水值(COD≤200mg/L),且所排出廢水可生化性差,使得最終出水COD無法滿足排放要求。因此,重點以COD為考察指標,完成該污水處理廠的工藝改造和建設,以滿足當?shù)丨h(huán)保要求。
2污水處理廠工藝系統(tǒng)的改造方案
根據(jù)該污水廠廢水水質、水量、原有工藝設施以及排放標準要求等實際情況,決定在原有工藝設施的基礎上進行改造,將高級氧化段的臭氧氧化替換為類Fenton氧化,出水經斜管蜂窩填料沉淀池沉淀以及濾布濾池過濾后排放,具體改造前后的工藝流程如圖1所示。本期改造規(guī)模為5000t/d,其中,工業(yè)印染廢水水量為3000t/d,周邊生活污水水量為2000t/d。
由圖1可知,對污水處理廠工藝改造主要從三個方面進行:(1)預處理段改變混凝條件和更換混凝劑,提高混凝預處理效果;(2)生化段增加污泥回流,保證水解酸化池污泥濃度和活性,同時向活性污泥氧化池中投加營養(yǎng)物質以保證微生物的新陳代謝,提高生化處理效果;(3)深度處理段將高級氧化段的臭氧氧化替換為類Fenton氧化,更有效更徹底去除難降解COD。
預處理段
燒杯實驗發(fā)現(xiàn),采用氫氧化鈣將該污水處理廠進水pH控制在8.0~8.5,然后控制硫酸亞鐵和聚丙烯酰胺(PAM)的投加質量濃度分別為200、3mg/L,可獲得最佳混凝效果;在實際廢水處理過程中,可較快形成大且穩(wěn)定的礬花,沉淀時間短,出水濁度低,水質清澈透明。表2為聚合氯化鋁(現(xiàn)有污水處理廠預處理段混凝池所用藥劑)和硫酸亞鐵對該污水處理廠廢水的處理效果,結果顯示,以硫酸亞鐵為混凝劑,PAM為助凝劑,氫氧化鈣為pH調節(jié)劑,混凝處理效果較佳。
表2絮凝劑使用條件及處理效果
生化段
(1)水解酸化池。原有的工藝中,由于水解酸化效果不理想,不能迅速降解有機物,部分難降解的大分子物質沒有被降解為小分子物質,廢水可生化性差,以致生化段出水COD居高不下。經過一段時間的觀察、測試發(fā)現(xiàn)水解酸化池跑泥現(xiàn)象嚴重,尤其是在下雨天,因此,為了盡快提高水解酸化池污泥濃度和活性,設置污泥泵定期將污泥從二沉池回流至水解酸化池進行污泥補充,污泥回流比為50%。水解酸化池采用脈沖式,共有兩個水解酸化池,有效容積870m3,停留時間為3.87h。
(2)活性污泥氧化池。由于污水處理廠進水的可生化性極差且氮、磷等營養(yǎng)元素缺乏,不利于活性污泥的生長,因此不僅保留了在該池前端引入生活污水的混合方式,而且還需向活性污泥氧化池中投加適合濃度的營養(yǎng)物質來保證活性污泥的新陳代謝,同時保證出水氮磷達標。尿素和磷酸二氫鉀的投加質量濃度分別為90、24mg/L。氧化池有效容積2610m3,水力停留時間為6.96h,控制DO為2~4mg/L。
深度處理段
原有工藝采用臭氧氧化法對二沉池不達標出水進行深度處理,此法對色度去除十分有效,但COD降解能力低,最終出水COD為97.55~122.60mg/L,不能滿足排放要求(COD≤50mg/L)。這是因為在水溶液中,臭氧能優(yōu)先與烯烴、供電子基團(如酚、苯胺和多環(huán)芳烴等活性芳香結構)、有機硫化物和去質子化胺類等反應,但礦化能力較差,只是把復雜的染料大分子轉化為小分子,不能徹底降解去除有機物,且有可能生成具有潛在致癌作用的醛類和溴酸鹽。此外,臭氧的處理成本(耗電量20kW˙h/kg)與投加量成正比,去除1mgCOD需消耗臭氧1~3mg,成本高昂,不適用于處理高濃度的有機廢水。
相對于臭氧氧化法,F(xiàn)enton氧化法對印染廢水中的染料去除非常有效,因為H2O2在催化劑亞鐵離子存在下能生成氧化能力很強的羥基自由基(˙OH)。
但是Fenton氧化法在實際應用過程中存在pH適用范圍窄(必須是酸性環(huán)境),對反應設備的防腐蝕要求偏高;H2O2利用率低,易殘留;亞鐵投加量大,污泥產量高,污泥處置費用高昂等問題。為此筆者采用一種基于新型氧化劑(由過氧化氫酶、過硫酸鹽、還原型谷胱甘肽等復合而成)的類Fenton氧化替代臭氧氧化法,能在亞鐵鹽催化作用下快速、持續(xù)釋放多種類自由基,包括羥基自由基(˙OH)、硫酸根自由基(SO42-)等,快速將有機物質氧化成CO2,反應條件較為寬松,可操作性強,無過氧化氫殘留的問題,處理成本低,亞鐵投加量低,污泥產量少。通過小試得出了基于類Fenton氧化法的最佳控制條件:控制pH在4~6,硫酸亞鐵投加質量濃度為120mg/L,新型氧化劑投加質量濃度為165mg/L,再用氫氧化鈣進行中和(控制pH在7.5~8.0),最后添加陰離子PAM進行助凝,PAM投加質量濃度為1.0mg/L。在最優(yōu)條件下處理實際廢水,出水COD平均去除率可達96.75%,出水水質滿足排放標準要求。
2改造后的主要構筑物、設備及工藝參數(shù)
經改造后的主要構筑物、設備及工藝參數(shù)如表3所示。
表3改造后的主要構筑物、設備及工藝參數(shù)
3運行效果及技術經濟分析
1運行效果
該工程于2016年8月份開始運行。經過3個多月的調試運行后,系統(tǒng)處理效果穩(wěn)定,出水指標滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A排放標準。對系統(tǒng)各單元進行為期三個月的取樣檢測發(fā)現(xiàn),在進水COD為864~1476mg/L下,預處理段、生化段、類Fenton氧化池出水COD分別為223.82~523.73、223.82~523.73、21.66~48.35mg/L,COD平均去除率分別為69.53%、75.50%、96.75%。
2效益分析
藥劑費用
(1)初沉混凝。硫酸亞鐵、氫氧化鈣、PAM分別按300、700、20000元/t計,投加質量濃度分別為200、60、3mg/L,費用為0.06+0.042+0.06=0.162元/t。
(2)活性污泥氧化池。尿素和磷酸二氫鉀分別按2000、7000元/t計,投加質量濃度分別為90、24mg/L,費用為0.18+0.168=0.348元/t。
(3)類Fenton氧化。硫酸亞鐵、新型氧化劑、氫氧化鈣、PAM分別按300、1500、700、20000元/t計,投加質量濃度分別為120、165、37.5、1mg/L,費用為0.036+0.25+0.026+0.02=0.332元/t。
則藥劑合計0.162+0.348+0.332=0.842元/t。
動力費
項目總裝機容量約為300kW,運行負荷為209kW,耗電量為167kW˙h,工業(yè)園區(qū)電費按0.75元/(kW˙h),廢水處理量按5000t/d計,則動力費167×24×0.75÷5000=0.6元/t。
人工費用
污水處理廠運行全職員工以9人計,人均工資按3000元/月計,則人工費用3000÷30×9÷5000=0.18元/t。
其他費用
其他費用包括自來水費和污泥運輸費兩部分。自來水費和污泥運輸費分別按0.1、0.04元/t計,其他費用合計0.14元/t。
綜上所述,水處理費用總計0.842+0.6+0.18+0.14=1.762元/t。
項目改造運行期間,實際費用遠低于原有工藝運行費用(約4元/t),隨著系統(tǒng)的穩(wěn)定,后續(xù)處理的加藥量可適當調整,有進一步優(yōu)化空間。
蘇州的污水處理任務比較重,在對污水處理中施工的藥劑費、電耗和人工費用三個部分合理進行分配。蘇州的污水處理費用中的自來水費和污泥運輸費,經提標改造,該工藝廢水處理成本為1.762元/t,遠低于原有工藝運行費用。安峰環(huán)保對污水處理的改造后,具有高效、簡單、經濟等諸多優(yōu)點,有效的解決了蘇州污水處理的問題。安峰環(huán)保主要進行種類污水、廢水的處理,并且可以免費進行水質檢測,并出具最權威的廢水處理報告,歡迎大家來電咨詢。